在日常維修過程中,超薄機(jī)器故障率偏高,主要是散熱不佳、容易進(jìn)水造成。維修時很容易走彎路而陷入困境,本人根據(jù)近期的維修經(jīng)歷特總結(jié)以下幾點(diǎn),分享給大家也許會給您帶來幫助或啟發(fā)。
1、每遇到維修的機(jī)器,降低一點(diǎn)火力0.5A左右。
具體方案就是:
將R101---2K貼片電阻換成1.8K貼片電阻,降低溢鍋概率。如果不方便更換R101貼片電阻,也可短路R108的貼片電阻,使原電阻是4301=4.3K,變?yōu)?歐,目的就是減少二次維修。
2、開機(jī)有電流,大約2--3A,但就是調(diào)上不去火力,盡管補(bǔ)焊康銅絲也無效。
原因是:
(1)康銅絲到集成塊一路直接連接的電阻、電容損壞,有的因進(jìn)水損壞,有的虛焊造成,跳線焊點(diǎn)補(bǔ)焊也有必要,集成塊采集不到高壓上的電流信號,就不會輸出正常數(shù)值的加熱信號;
(2)集成塊旁路元件變值,集成塊判斷失真,輸出的加熱信號當(dāng)然偏離設(shè)定標(biāo)準(zhǔn),有時要關(guān)注C511,512,513等貼片電容,有的是漏電造成不加熱或電流不對,直接去除,不會影響正常工作;
(3)看集成塊焊點(diǎn)顏色發(fā)黑,有可能出現(xiàn)虛焊、產(chǎn)生阻值,要加錫補(bǔ)焊或者除去焊錫重新加焊;當(dāng)然,不加熱的維修,也要進(jìn)行以上檢查。
3、有檢鍋聲(啪嗒,啪嗒)就是不加熱。這個高壓電阻離風(fēng)扇近,受潮損壞較多,換掉還不行,干脆R405(330K)、R401(470K)兩個高壓電阻也全部換掉更新。
注意:
很多師傅嫌離線測量麻煩,其實(shí)在線測量有時容易誤判,將目光轉(zhuǎn)移到其他電路,修了半天也不成功,其實(shí)就是高壓電阻變值,走了彎路!有的電阻開路好判斷,如果變值你是不好判定的,且阻值變化越小,在線測量越不好測準(zhǔn)!大部分是阻值變大一些,很少的是阻值變小,偶爾遇到一次。
強(qiáng)烈建議:
三只高壓電阻,離線測量,看顏色發(fā)黑或進(jìn)水生銹干脆直接更換!
4、爆管的一定要注意檢查ZD301、ZD300,分別是18V、5.6V,最好直接換掉,避免二次爆管,小不防,則會惹大麻煩!
5、不加熱,但沒檢鍋聲,對全部貼片用放大鏡檢查,避免進(jìn)水出現(xiàn)的損壞,一定換掉集成塊上面(附近)的D100二極管,有時還要同時換掉一同起作用的C206瓷片電容。
6、當(dāng)然,故障點(diǎn)最多的還是康銅絲虛焊、脫焊造成的間歇熱,有的師傅簡單補(bǔ)焊一下,用一段時間后故障重現(xiàn),關(guān)鍵的就是沒有處理好焊點(diǎn)!我的方法:首先對焊點(diǎn)上焊錫(純度較高的焊錫)然后吸掉,再上焊錫,如果發(fā)現(xiàn)熱錫不能有效粘住康銅絲,再吸掉,再上焊錫,直到通過焊錫處理掉康銅絲上的氧化物,同時還要注意,將康銅絲的頭多露出一點(diǎn),加大接觸面,利用這種方法處理的一般不會出現(xiàn)“二進(jìn)宮”!
7、維修中風(fēng)扇也不可忽視,轉(zhuǎn)數(shù)不夠也會間歇熱,這種情況一般都是燒一會才出現(xiàn)。含鐵量不夠的鍋具,也會出現(xiàn)間歇熱,用磁鐵檢查鍋具底能否吸住是唯一標(biāo)準(zhǔn)!一般的要求鍋具含鐵量大于30%。
告知用戶,含鐵量越高,熱效率會越高!
8、因用戶家插座老化造成的損壞不容忽視,接到機(jī)器,第一要看電源線插頭!修好后在面板顯眼位置貼上標(biāo)簽:為了節(jié)省電能,請更換您家插座!??!遇到這種情況,前臺人員再當(dāng)面友情提示,防止近期二次損壞,大大提高維修信譽(yù)!
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