工作載體:
一、作用
廢氣再循環(huán)(Exhaust Gas Recirculation,EGR)是將5% ~ 20%的廢氣重新引入氣管,與新鮮混合氣體一起進入燃燒室,降低最大燃燒溫度,從而減少NOX的生成量。但是廢氣再循環(huán)也會降低發(fā)動機的動力,使怠速、低速等工作條件不穩(wěn)定。為此,電氣控制裝置必須根據(jù)發(fā)動機的工作條件控制廢氣再循環(huán)系統(tǒng)的工作。
二、結構
1、廢氣再循環(huán)(EGR)閥
2、EGR電磁閥
3、節(jié)氣門傳感器。
4、水溫傳感器。
5、速度傳感器。
并且由ECU等組成
三、原理
EGR比率
EGR比率用于測量廢氣的引入量。它以進入氣缸的氣體中廢氣所占的百分比表示。
EGR率=EGR氣體量/(吸入的新鮮氣體量EGR氣體量)100%
EGR比率與發(fā)動機功率、經(jīng)濟性和排放性能有關。EGR比率太大,燃燒速度太慢,燃燒不穩(wěn)定,火災率增加,HC也增加。EGR比率太低,NOx排放不能滿足監(jiān)管要求,容易出現(xiàn)爆震、發(fā)動機過熱等現(xiàn)象。因此,EGR比率應根據(jù)發(fā)動機條件要求進行控制。
EGR控制策略
提高EGR比率可以減少NOx排放物,但HC排放物和燃料消耗都將增加,因此,在各種情況下使用的EGR比率必須是動力、經(jīng)濟性和排放性能的綜合考慮。
EGR速度控制范圍
實驗結果如下。
當EGR比率低于10%時,油耗基本上不會增加,EGR比率超過20%時,發(fā)動機燃燒不穩(wěn)定,工作粗糙,HC排放物增加10%。因此,通常建議將EGR速度控制在10%至20%的范圍內。
特殊條件下的EGR速度控制
A.怠速和低負荷時NOx排放濃度低,不進行EGR以保證穩(wěn)定燃燒。
B.僅在打開狀態(tài)下執(zhí)行EGR。如果發(fā)動機溫度低,NOx排放濃度也低,為了保證正常燃燒,冷空氣時不進行EGR。
C.為了確保大負荷、高速時發(fā)動機的動力,此時混合氣體比較濃,NOx排放產(chǎn)物較少,不做EGR或減少EGR率。
EGR閥工作過程
A.EGR閥由ECU控制針閥位置,將廢氣從排氣管2調整到進氣管3入口,從而準確控制EGR速度。
B.在EGR操作過程中監(jiān)控針閥位置反饋信號,以控制針閥位置。根據(jù)冷卻液溫度、節(jié)氣門位置和進氣口量控制EGR針閥的位置。
四、維修
檢查的一般方法
常見的檢查方法如下:
檢查進氣道、EGR控制閥、EGR電磁開關、溫控閥等部件之間的所有軟管和接頭,使其硬化,
有裂紋的軟管或有缺陷的接頭。當要更換一個裝置上的幾條軟管時,最好一次脫開一條,換上新管后再脫開另一條,以防接錯。②檢查所有閥門和墊是否合適、有無損壞,如有必要,修理或更換損壞的零部件。
系統(tǒng)測試
在運行狀況下檢查EGR控制系統(tǒng)和閥門:
①起動發(fā)動機,運轉至正常工作溫度;
②發(fā)動機在空擋怠速下很快加速至大約2000r/min,但不超過3000r/min。
③觀察EGR閥桿,應能看見閥桿運動(可由EGR閥桿上槽的相對位置的改變看出來);
④重復上述過程幾次,以確認桿的運動。如果閥桿運動,表明系統(tǒng)工作正常,否則需按不同故障現(xiàn)象作相應的診斷維修。
測試EGR閥和氣道
如果控制系統(tǒng)工作正常,則應測試EGR閥和氣道:
①把一只轉速表接到發(fā)動機上;
②起動發(fā)動機并運轉至正常工作溫度;
③脫開通往EGR閥的真空軟管,在其接頭處插入手動真空泵軟管;
④發(fā)動機置于空擋怠速下向EGR閥施加4KPa左右的真空信號;
⑤觀察發(fā)動機轉速表讀數(shù):如果隨著真空信號的施加,怠速轉速下降150r/min或更多,說明EGR閥正在工作;如果轉速不發(fā)生變化或下降量低于規(guī)定的最小值,說明有廢物沉積在EGR閥和進氣歧管氣道上,需卸下EGR閥,檢查、清潔其氣道及進氣歧管的氣道。
EGR閥的維修
如果診斷出EGR閥有過量的沉積物,需從發(fā)動機上卸下此閥,檢查提升閥及安置部位的狀況。如果沉積物過多,可用如下方法清洗:
①向提升閥及安置部位加適量的歧管熱控閥溶劑,加溶劑時要極其小心,以免潑灑到膜片上損壞膜片;
②等待約30min,讓溶劑充分軟化沉積物;
③將手動真空泵軟管連接膜片接頭,施加足夠的真空度使提升閥全開,不要推動膜片開啟閥門,只能利用其真空源;
④用一個有利刃的工具細心刮去提升閥及座上已軟化變松的沉積物,如果清潔閥門后發(fā)現(xiàn)閥桿,說明閥與座有過量磨損,需更換EGR閥總成;
⑤在發(fā)動機上安放新墊片,更換EGR閥,然后用14Nm左右的扭矩擰緊安裝螺栓;
⑥連接通往閥的真空管路,按前述方法測試系統(tǒng)。
案例分析:
故障現(xiàn)象:
本田雅閣2.2電噴車發(fā)動機故障燈亮;怠速時發(fā)動機抖動嚴重;排氣有輕微黑煙。據(jù)司機反映,該車發(fā)動機技術狀況一直良好,自從發(fā)動機故障燈亮后,怠速時發(fā)動機便開始抖動,且越來越嚴重,但動力性、經(jīng)濟性良好。
故障檢修:
a.對廢氣再循環(huán)閥位置傳感器外圍電路進行了檢查,未見異常。 怠速故障常見原因為怠速控制閥積碳卡死或怠速調整通道積碳阻塞。拆下節(jié)氣門體檢查,未見異常,清洗了怠速控制閥和怠速調整通道并重新裝配,未見好轉。調整怠速調整螺釘,也未見好轉。
b.檢查中發(fā)現(xiàn)怠速抖動的原因是第四缸工作不良引起的,這與怠速時排氣中有輕微黑煙相關聯(lián),但該車動力性、經(jīng)濟性良好,說明中等以上負荷時該缸工作是正常的。
c.本田公司為了環(huán)保需求,各種車型基本上都裝備了廢氣再循環(huán)裝置。從結構上觀察到廢氣再循環(huán)閥靠近第四缸進氣管,估計故障與該閥有關。拆下該閥,發(fā)現(xiàn)其積碳嚴重,清洗后裝復并再次消碼,發(fā)動機工作恢復正常,故障排除。
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